巧改進 新(xīn)制作 解決難關促(cù)生産
發布(bù)時間:2008-10-15點(diǎn)擊數量:2050次
“為集團(tuán)發展獻策“活動得到集團所屬(shǔ)企業全體黨員的響應,從幹部到職工大家都圍繞企業(yè)的發展(zhǎn)獻計獻策,針對生産加工制作中的難點不斷改進加工技術,降低生産成本,提高生(shēng)産(chǎn)效(xiào)率,使“為集團(tuán)發展獻策“活動在生産加工過程中充分體現出來。其中領導幹部率先帶頭為發展生産(chǎn)出力獻策,解決生産加工制作過程(chéng)中的難點受到職工們的好評。
寶原公司鉚焊一分廠廠長、黨支部書記謝在恒就是這方面的帶頭人。他以身作則,帶頭出主意、想辦法,解決(jué)生産中遇到的難(nán)關。這(zhè)個分廠擔負的鎖鬥産品工藝要求内表面全部采(cǎi)取堆焊,如果沿用傳統的二氧手持焊把操作的生産(chǎn)方式,産品質量很(hěn)難保證,生産進度也會受到影響,而且(qiě)焊工也非常辛苦。謝在(zài)恒提出用半自動二氧堆焊的方法,把工件卡在變位機上,将焊機固定在可(kě)以滑動的支架(jià)上,然後操作支架,将焊把移到(dào)一定的位置啟動變位機進行(háng)焊接,這樣既保證了産品質量(liàng)又提高了工作效率。他們打算将逐步完善這項(xiàng)技術改造,準(zhǔn)備在其(qí)它産品(pǐn)的生産加工中(zhōng)也采用這種(zhǒng)方法。
鉚焊一分廠現(xiàn)有24台變阻器因長年使用,造成電流(liú)電壓不穩,影響産品質(zhì)量,這(zhè)個分廠的(de)優秀共産黨員、機電員李京考提出了對原來的矽整流焊機的變阻器進行全面整改的建(jiàn)議,并親自動手(shǒu)用(yòng)舊料改制刀(dāo)閘,保障生産順利進行。
鉚焊二分廠(chǎng)的共(gòng)産黨員劉文新和工友王金鼎、時雲(yún)竹在生産制造27台低溫冷卻器過程(chéng)中,由于該産品(pǐn)是橢圓形的,加工難度大,再加上台件多,工期緊,按時完成任(rèn)務很難保證。針對這(zhè)一難點,他們集思廣(guǎng)益,出主意、想辦法,找來邊角餘料設計制作了一套壓橢圓形(xíng)胎具工裝,經實驗效果很(hěn)好,使180件筒(tǒng)體在制作過程中(zhōng)按期投入下道工(gōng)序,确保了生産進度。在為機加分廠配套生産的某産品存放架過程中(zhōng),由于圖紙對該産品加工要求高,因此他們三人和新黨員姜希秀同志(zhì)一起制(zhì)作(zuò)了一套定位胎,使産品在制作過程中一次可在較大範圍内定位多個部件,并一次轉到機加分(fèn)廠,使該産品提前進(jìn)入下道工(gōng)序。